作者:魏金雄 單位:福建省煉石水泥有限公司  [2000-12-5]
關(guān)鍵字:分解爐 技改 參數(shù)對(duì)比
            
                          
        
              
                摘要:
0    前言
   
    我廠2 000 t/d熟料預(yù)分解窯生產(chǎn)線自1988年投產(chǎn)以來,經(jīng)過不斷努力,于1997年生產(chǎn)熟料62.3萬t,實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)。但由于分解爐規(guī)格偏小,限制了燒成系統(tǒng)產(chǎn)量的進(jìn)一步提高。為此,我廠于1998年4月對(duì)分解爐進(jìn)行了擴(kuò)容改造,旨在延長物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,提高入窯物料分解率和熟料產(chǎn)量。本文將對(duì)本次技改的內(nèi)容作一介紹,并根據(jù)模擬試驗(yàn)情況對(duì)技改前后分解爐及燒成系統(tǒng)各項(xiàng)重要參數(shù)進(jìn)行分析對(duì)比。
   
1    技改內(nèi)容
   
圖1    改造前后分解爐結(jié)構(gòu)尺寸
   
  改造前后分解爐結(jié)構(gòu)尺寸見圖1、表1。
 
  表1    改造前后分解爐的結(jié)構(gòu)尺寸
   
 項(xiàng)目        改前    改后   差值
 
 爐長/m(直筒+錐部)           15+3.161  20+4.186  +6.025
 
 爐容/m3(直筒部分,扣除耐火材料)
           402     535   133
 
 噴煤管位置/m(距爐頂) 
     17.361(對(duì)稱兩點(diǎn)噴)23.240(一點(diǎn)噴)        5.879
   
 入爐下料點(diǎn)位置/m(距爐頂)
  
          24.361        20.000 (割向8°進(jìn)爐)   -4.361
   
 三次風(fēng)管位置/m(距爐頂)        23.061   23.061                    0
   
 上升煙道長度/m     7.70     1.7                      -6
   
  具體改造內(nèi)容如下:
  (1)爐身加長,分解爐體積由402 m3增至535 m3,擴(kuò)大了燃燒空間,延長了物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,有利于物料分解。
   
  (2)分解爐噴煤點(diǎn)較原噴煤點(diǎn)下移5.879 m,有效地延長了煤粉在爐內(nèi)的停留時(shí)間,為煤粉在爐內(nèi)的充分燃燒創(chuàng)造了條件。
   
  (3)三次風(fēng)由切向改為割向8°進(jìn)入分解爐,使?fàn)t內(nèi)產(chǎn)生旋流而改變了流場(chǎng),對(duì)延長物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間有利。
 
  (4)將分解爐生料下料點(diǎn)上移436 m,表面上看,物料在爐內(nèi)移動(dòng)距離變短,會(huì)影響生料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,但由于爐內(nèi)流場(chǎng)發(fā)生了變化,實(shí)際上物料在爐內(nèi)的行程反而延長了。因此改變生料下料點(diǎn)位置對(duì)生料在爐內(nèi)的停留時(shí)間影響不大。
   
  (5)上升煙道由原來的77 m縮短至17 m,可大大降低窯爐間的阻力,改善窯內(nèi)通風(fēng)狀況,有利于回轉(zhuǎn)窯的煅燒操作。
   
  2    冷態(tài)模擬試驗(yàn)
   
  通過模擬試驗(yàn)測(cè)定爐內(nèi)氣體的流場(chǎng),可了解物料在爐內(nèi)的分散、返混、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)以及物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,而物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間是判斷分解爐結(jié)構(gòu)是否合理的重要參數(shù)。
 
  (1)流場(chǎng)變化。改造前后分解爐內(nèi)氣體流場(chǎng)變化情況見圖2、表2。從圖2、表2可知,爐內(nèi)流場(chǎng)由改前的噴騰型變?yōu)楦暮蟮膰婒v加旋流型,有利于延長氣體和物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間。
 
表2    改造前后爐內(nèi)流場(chǎng)變化情況
   
      軸向速度υz   切向速度υt  流場(chǎng)待征 
 改造前: 錐部中心區(qū)域   基本以平推為主  純噴騰型
      為零,劇烈噴騰,       邊壁有一定
                       的回流 
改造后  錐部中心區(qū)域噴騰   較小,  噴騰加旋流型
     速度明顯增大,       邊壁回流有所減弱
    旋流明顯增強(qiáng)   
 
 圖2    改造前后爐內(nèi)流場(chǎng)
   
  (2)物料停留時(shí)間。改造前后物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間見表3。由表3知,改造前爐內(nèi)固(生料)氣停留時(shí)間比tm/tg為2.48~2.55,生料在爐內(nèi)的停留時(shí)間僅為9.392 s~11.575 s,難以滿足物料在爐內(nèi)充分分解要求。改造后爐內(nèi)固氣停留時(shí)間比tm/tg達(dá)3~3.5,且物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間延長至15.47 s~20.78 s,這就使生料在爐內(nèi)有充分的時(shí)間進(jìn)行分解,從而為提高入窯生料分解率創(chuàng)造了條件。
   
表3      改造前后物料在爐內(nèi)停留時(shí)間
   
  氣體停留時(shí)間tg/s         物料停留時(shí)間tm/s 
        tm/tg
 
    冷態(tài)    熱態(tài)               冷態(tài)     熱態(tài) 
 改造前:
 0.205~0.254  3.695~4.575  0.512~0.643  9.392~11.575  2.48~2.55 
  
 改造后:
 
 0.243~0.332  4.374~5.976  0.889~1.154  15.47~20.780  3.147~                           3.537 
  (3)煤的停留時(shí)間。改造前后煤在爐內(nèi)的停留時(shí)間見表4。由表4知,改造前爐內(nèi)固(煤粉)氣停留時(shí)間比tm/tg為2.4~2.57,煤在爐內(nèi)的停留時(shí)間為8.856 s~10.71 s,難以滿足煤(尤其是劣質(zhì)煤)在爐內(nèi)完全燃燒的要求。改造后,爐內(nèi)固氣停留時(shí)間比tm/tg達(dá)2.602~2.662,煤粉在爐內(nèi)停留時(shí)間在13.489 s~15.908 s,為煤粉的充分燃燒創(chuàng)造了條件。 
  
表4    改造前后煤分解爐中停留時(shí)間
   
  氣體停留時(shí)間tg/s  煤粉停留時(shí)間tm/s         tm/tg
   
   冷態(tài)        熱態(tài)   冷態(tài)    熱態(tài)     
  
 
改造前:
 
 0.205~0.235  3.695~4.229  0.595~0.492  10.710~8.856   2.57~2.40
  
改造后:
 
0.332~0/288  5.976~5.184  0.884~0.749  13.489~15.908  2.662~                             2.602
 
  
 

















