作者:劉福軍 單位:牡丹江水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司   [2000-12-5]
關(guān)鍵字:出磨水泥 提高質(zhì)量 措施
            
                          
        
              
                摘要:
  0  前言
  
  隨著我國(guó)水泥行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐步和世界接軌,對(duì)水泥的早期強(qiáng)度要求有了較大的提高,這就給一些水泥廠,尤其是中小型水泥廠的生產(chǎn)帶來(lái)了很大的困難。在熟料質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定的條件下,比表面積是影響水泥早期強(qiáng)度的重要因素,因此,提高水泥比表面積已成為一些水泥廠迫在眉捷的問(wèn)題。現(xiàn)就我廠φ2.4 m×14 m開(kāi)流水泥磨提高比表面積的措施作一介紹。另外,出磨水泥溫度過(guò)高也一直困擾著許多水泥生產(chǎn)廠家,本文將介紹一種降低出磨水泥溫度的簡(jiǎn)單方法,供參考。
  
  1  提高出磨水泥比表面積的具體措施和效果
  
  磨機(jī)的有關(guān)工藝參數(shù)見(jiàn)表1。
 
表1  φ2.4 m×14 m開(kāi)流水泥磨工藝參數(shù)
  
磨機(jī)                   總裝                            入磨物料     入磨物料規(guī)格/m     倉(cāng)室結(jié)構(gòu)載量/t   生產(chǎn)方式   除塵方式   粒度/mm       水分/%
  
φ2.4×14    三倉(cāng)  64        開(kāi)流        電除塵        25              1
  
  (1)改變磨機(jī)的倉(cāng)室結(jié)構(gòu)。為了降低物料流速,提高研磨能力,我們通過(guò)對(duì)磨機(jī)篩余曲線進(jìn)行分析后,對(duì)原倉(cāng)室結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,即一倉(cāng)長(zhǎng)度不變,適當(dāng)減小了二倉(cāng)的長(zhǎng)度,增加了三倉(cāng)的長(zhǎng)度(見(jiàn)表2)。
 
表2  調(diào)整前后磨機(jī)各倉(cāng)長(zhǎng)度 mm
  
一  倉(cāng)      二  倉(cāng)       三  倉(cāng)
  
調(diào)整前  3360        4335          6015
  
調(diào)整后  3360        3215          7125
  
  (2) 調(diào)整研磨體級(jí)配及裝載量。為進(jìn)一步提高研磨能力,我們將研磨體級(jí)配及裝載量進(jìn)行了調(diào)整,見(jiàn)表3。從表3可以看出:一倉(cāng)從三級(jí)配球改為四級(jí)配球,平均球徑從78 mm降為75 mm,裝載量也降低了2 t;二倉(cāng)的平均球徑降低了8 mm,裝載量降低了2 t;三倉(cāng)由一種規(guī)格鋼段改為二種規(guī)格鋼段進(jìn)行級(jí)配,裝載量增加了4 t。
  
  表3  調(diào)整前后研磨體級(jí)配及裝載置
  
項(xiàng)    目    調(diào)  整  前      調(diào)  整  后
  
    一   倉(cāng)    二    倉(cāng)     三    倉(cāng)  一   倉(cāng)   二   倉(cāng)    三  倉(cāng)
  
球段規(guī)格/ mm 
90 80 70  70  60  50  28×35  90  80 70 60  60 50 40  28×35 25×30
  
裝載量/ t     3  7  6   3   8   7    30    1.5  6  4 2.5  4  8 4    17     17
  
平均球徑/ mm    78          58          28         75       50         27
  
  采取上述措施后,出磨水泥比表面積有了較大的提高,早期強(qiáng)度也相應(yīng)有了明顯的提高(見(jiàn)表4)。
 
表4
 
項(xiàng)  目  比表面積/(cm2·g-1)   3d強(qiáng)度/Mpa   臺(tái)時(shí)產(chǎn)量/(t·h-1)
  
調(diào)整前    300                   26            17.4
  
調(diào)整后    380                   31            17.6
  
  (1) 我廠實(shí)踐證明開(kāi)流磨合理調(diào)整配球量和鋼球級(jí)配及填充率,可以提高出磨水泥比表面積。但調(diào)整幅度不宜過(guò)大,各廠應(yīng)根據(jù)本廠的入磨物料粒度、易磨性及粉磨水泥的品種來(lái)確定。
  
  (2) 進(jìn)行調(diào)整時(shí),應(yīng)根據(jù)篩余曲線及有關(guān)工藝參數(shù)對(duì)磨機(jī)倉(cāng)室結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,調(diào)整幅度要仔細(xì)論證,否則易影響磨機(jī)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,導(dǎo)致水泥成本增加。
  
  (3) 在適當(dāng)提高開(kāi)流磨水泥比表面積的情況下,不會(huì)降低磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。如我廠原來(lái)因倉(cāng)室結(jié)構(gòu)不合理,物料流速過(guò)快,成品細(xì)度粗,致使操作人員不敢下料。改造后,正常下料情況下,出磨水泥細(xì)度基本上符合廠內(nèi)控制指標(biāo),減少了因細(xì)度不合格不敢不料的現(xiàn)象,所以改造后與改造前臺(tái)時(shí)產(chǎn)量不相上下。
  
  2  降低出磨水泥溫度的簡(jiǎn)單方法
  
  在出磨水泥經(jīng)過(guò)的螺運(yùn)機(jī)外殼上制做一個(gè)夾層,在螺運(yùn)機(jī)夾層外殼一端側(cè)面的下方開(kāi)一個(gè)進(jìn)水口,在另一端的上方的兩側(cè)開(kāi)兩個(gè)出水口,下面開(kāi)一個(gè)排污口(見(jiàn)圖1)。這樣冷水從進(jìn)水口進(jìn)入夾層后通過(guò)原螺運(yùn)機(jī)外殼迅速與水泥進(jìn)行熱交換,吸熱后的水通過(guò)出水口排出。出磨水泥經(jīng)過(guò)熱交換后,每米可以降低水泥溫度2℃左右,效果非常好。
 
  采用此方法需注意:(1) 由于螺運(yùn)機(jī)夾層內(nèi)水流速度慢,雜質(zhì)易沉積,因此,要經(jīng)常打開(kāi)下面的排污口,將雜質(zhì)排出。(2) 出水口應(yīng)安放在螺運(yùn)機(jī)的兩側(cè),否則易造成氣堵,影響冷卻效果。(3) 定期打開(kāi)螺運(yùn)機(jī)上蓋進(jìn)行檢查,避免絞刀刮底致使內(nèi)殼漏水。
  

















